经济型数控车床在普通车床的基础上发展起来的,但其自动化程度却得到极大提高。经济型数控车床的自动控制系统主要由单片机构成,通过控制程序,控制机床的纵向及横向进给装置及换刀装置,自动完成零件的加工。
经济型数控车床采用排刀的原因:
1,速度快,效率高,不产生换刀时间,节约时间;电动刀架每次工步结束后都要回到安全点换刀,换刀时间一般2-4s,例如:一个工件加工三个工序,需要三把刀,用排刀架加工的话需要10s,用电动刀架加工至少需要16s,经济型数控车床效率大大降低了。
2,使用寿命长;电动刀架每天上万次的换刀,上万次的转动,长久使用的话,加速机床的磨损,使机床故障率提高,影响 。
3,排刀架不易出现故障;电动刀架常见故障:经济型数控车床刀架在换刀过程中找不到想要的刀位、刀位无法锁紧、定位精度出现误差
4,排刀是根据零件工艺的排,比较灵活。小零部件,一般的工序也比较简单,无非就是车圆,镗孔,拉槽,车螺纹和斜度圆弧等工序,经济型数控车床排刀架基本上都可以胜任。大数控装电动刀架,他加工的零部件比较大,排刀的刀具位置不好安排,可能工艺也比较复杂,所以一般大数控都安装电动刀架,也不在乎换刀的时间。
经济型数控车床常见故障作几点分析:
1.加工程序运行过程中,工作台突然停止运行,步进电机抖动不转,这一现象一般是由机械故障引起的,经济型数控车床但也可能是控制系统发生故障造成的。这时,可先将工作台退回原点,重新启动加工程序,若工作台总是运行到某一位置时停止运行,应该是传动系统的某一部位损坏、变形或被异物卡住等原因造成的。经济型数控车床首先将控制系统断电,然后用手转动丝杠,若在某一部位感觉阻力特大甚至根本转不动,则证明这一位置有故障。应检查丝母与丝杠间隙或溜板镶条是否太紧、滚珠丝杠的滚珠导槽内有无异物、丝杠有无弯曲变形、经济型数控车床步进电机减速器内柔性齿轮是否松动或有无异物卡住等。若手动盘车没有异常,则是控制系统有故障,应按照1的步骤进行检查。
2.低速时步进电机运行正常,高速时步进电机丢步,这一现象可能是驱动电源电压降低,使步进电机输出转矩减小造成的。所以应重点检查驱动电源部分。当高压开头三极管损坏后,高压电源无法接通,使经济型数控车床高速时步进电机输出力矩减少,造成丢步。也可能是机械故障造成的。所以在检查上述部件未果的情况下,还应检查丝杠、丝母、溜板、步进电机减速器等部分,当有部件弯曲、变型、或有异物卡住时会使运行阻力增大,当低速运行时,现象不明显,经济型数控车床但高速运行时则不能*克服运行阻力而造成丢步。
3.程序运行结束,刀具返回原点时越位,经济型数控车床这种现象一般是由机械传动系统运行阻力太大引起的。切削进给时,刀架低速运行,低电压驱动,步进电机运转转矩小,不足以克服阻力造成丢步。而回零时步进电机高压驱动,运行速度高,力矩大,又没有吃力阻力,步进电机运转正常不丢步。经济型数控车床这样去时丢步而返回时正常就会造成上述现象。这时可检查步进电机减速箱内传动齿轮或步进电机与丝杠之间传动齿轮上有无铁屑异物,或溜板镶条是否太紧使运行阻力增大等原因。
4.程序执行过程中,经济型数控车床计算机返回监控状态,一切工作不能进行,这种现象一般是监控程序出现故障造成的,也有可能是强磁干扰引起的。对于强磁干扰可采用接地或屏蔽的办法解决。经济型数控车床若不按程序执行或起动程序时不按指令执行立即返回监控状态,一般是监控程序或计算机硬件出现故障,可更换可疑芯片,如片外程序存贮器芯片,经济型数控车床可编程接口芯片或单片机本身,有时片外数据存贮器故障也可能引起此现象。若实在不能解决,可找生产厂家重新进行调试。
5.加工程序经常丢失,严重时造成控制系统不能正常工作,若控制系统断电后加工程序丢失,而机床上电后从新输入加工程序,机床可以正常加工,则可能是备用电池电压降低或断开,经济型数控车床造成数据存贮器中的加工程序在机床断电后无法保持而丢失,这时,更换备用电池即可。若加工程序在加工过程中经常部分或全部丢失,经济型数控车床则极有可能是数据存贮器故障引起的,经济型数控车床这时可更换片外数据存贮器或单片机本身。总之,简易数控车床由机械和电气两部分组成,出现故障后要从机械和电气两个方面进行分析,判断出是机械故障还是电气故障,再深入分析,找出故障点,准确快速地处理故障,提高机床维修效率。
经济型数控车床的处理方式也不同。经济型数控车床的程序运行结束,刀具返回不到零点,一般出现这一现象的原因主要是控制系统故障引起的。刀具在进给或在加工时要求低速运行,这时步进电机运转速度较低,采用低压电源供电,而程序回零点时,要求快速退回,这时要求步进电机高速运行,经济型数控车床采用高压驱动电源,使输出转矩增大,保证正常回零。控制高压驱动电源输出的有一开关三极管,当开关三极管损坏后,高速回零点时,高压电源打不开,步进电机输出转矩不够,造成回零丢步,致使刀具返回不到原点,经济型数控车床针对这一故障更换开关三极管即可消除。